标题:沉砂池不再“积沙成疾”——中泥租赁移动式污泥脱水车的实战笔记
一、现场先闻其声
凌晨2:30,苏州高新区第二污水厂。
“轰——”一辆黄牌卡车拖着集装箱大小的白色箱体,倒车到沉砂池旁。司机按下遥控器,箱体左右两翼展开,履带、加药桶、叠螺主机依次伸出,像变形金刚完成“落地”动作。15分钟后,一根6寸软管伸进池底,原本乌黑的砂泥混合物顺着管道被吸走,几乎听不到铁锹与池壁的碰撞声。
厂长老周把烟掐灭:“三年了,第一次清淤不用停水,也不用在马路上铺帆布接泥。”
二、沉砂池的三道老毛病
1. 空间小:池体净宽3.2 m,传统抓斗伸进去,一斗下去碰到隔壁的搅拌桨,只能“掏角”,30%死角清不到。
2. 含砂高:粒径0.2 mm以上占45%,离心泵过流件10 h就磨穿,维修班一周换一次泵壳。
3. 时间紧:厂区日处理12万t,停水1 h,管网液位上涨15 cm,下游泵站就要开应急溢流口,环保局立刻收到“黄线”短信。
三、移动脱水车的解题思路
中泥租赁把整套“清淤+脱水”装进一台半挂车,核心只有三句话:
1. 先“淘”砂——用潜水刀头泵把底部沉积打成≤5 mm匀浆,0.3 mm以上石英砂同步被除砂旋流器提前分离,避免后续设备当“砂纸”。
2. 再“减”水——匀浆进入叠螺脱水机,投加0.8‰阳离子PAM,转速<2 r/min,扭矩自动补偿,出泥含水率78 %→55 %,体积砍掉三分之二。
3. 后“留”路——脱水滤液SS≤100 mg/L,直接回流沉砂池前端;泥饼用吨袋码放在卡车上,一车可装20 t“干”泥,返程时顺路拉到水泥厂,按替代原料结算,厂内不留渣、不留味、不留隐患。
四、一天时间轴——把“工期”卷成“工时”
06:00 车辆到场,外接电耗0.5 h,用水接管耗0.2 h;
06:30 刀头泵下放,液位计显示池底淤积1.4 m,预计泥量180 m³;
09:00 除砂器排砂口开始“吐”黄砂,装袋后过磅:3.2 t,粒径均匀,可当市政路基砂;
12:00 脱水机出泥第50袋,含水率56 %,手捏不滴水;
15:30 池底超声扫描,残余淤泥<5 cm,达到“目视无堆积”标准;
16:00 设备反冲洗完毕,车辆收翼,现场地面高压水枪一过,只剩水迹,无泥斑;
17:00 卡车拉着36 t泥饼驶离,厂区进水闸门重新提到100 %,全程未溢流。
五、账本打开:用户省在哪?
项目按“吨湿泥”计价,综合单价118元/t,含人工、药剂、运费、水泥厂卸车费。
对比传统方案:
— 抓斗+槽罐车外运:152元/t(含填埋费),还要额外支付1.5万元停水损失;
— 移动脱水车:同等总量180 m³(含固率23 %),直接节省1.1万元,且无需申请夜间占道、交警封路手续,行政成本隐形下降30 %。
厂长老周把Excel一拉,全年6座沉砂池,预估清泥4次,一年可省26万元,足够买半台新风机。
六、技术彩蛋:把“随车实验室”装进抽屉
车厢第二层藏着一台便携式激光粒度仪与一台TSS在线探头。
每30 min自动生成“含砂-含泥”曲线,同步上传到云端。如果粒径中值D50>0.25 mm,系统自动提高刀头泵转速10 %,防止沉砂在管道二次沉降;若滤液SS>150 mg/L,则降低叠螺背压板间隙0.2 mm,保证出水达标。
数据沉淀半年后,中泥租赁给出厂方“沉砂池健康报告”:
— 高峰进水期(4—7月)砂量占全年62 %,建议在此之前完成一次预防性清淤;
— 加药量与含固率呈指数关系,当含固>20 %时,PAM单耗可降低15 %,一年帮污水厂省药费3.2万元。
七、风险与对策
1. 高纤维杂物:沉砂池里偶尔有口罩、塑料袋。刀头泵进口加装“鸭嘴”格栅,间隙30 mm,自动反转排缠,运行3年未出现一次“拉缸”。
2. 夜间噪声:叠螺减速机采用斜齿+油冷,整机声功率≤65 dB(A),比厂区罗茨风机低8 dB,隔壁居民再也没打过12369。
3. 水泥厂拒收:若逢建材市场淡季,水泥窑“挑食”。中泥租赁提前与三家砖厂签备用协议,把泥饼热值2200 kcal/kg折算成“替代煤”指标,保证全年消纳不断链。
八、下一站:让“脱水车”变“脱水队”
中泥租赁正把单车能力做成“1+N”网格:
— 1个云端调度平台,实时显示全市12辆车的GPS、工况、剩余产能;
— N个“小站”——在污水厂、泵站、下穿隧道口预留3个停车位,接好水电,车辆到场即可“插拔”作业,把空驶里程降40 %。
目标一年之内,让“沉砂池清淤”从“年度大修”变成“月度保养”,就像给汽车换机油一样简单。
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